ساعت ۲۲:۳۰. تیم دیبا سرویس آخرین بخش شب دوم را بررسی میکرد: داکت اسپیلتهای سامسونگ و مدیا. این سیستمها حساسترین و مهمترین بخش کنترل تهویه برج بودند و کوچکترین اختلال، باعث نوسانات گسترده دما میشد.
لینکهای راهنما: تعمیر داکت اسپلیت سامسونگ | تعمیر داکت اسپلیت مدیا
تینا متوجه شد که سیستم سامسونگ دچار اختلال لحظهای در سنسور دما بود که باعث روشن و خاموش شدن ناگهانی کمپرسورها میشد. او گفت: «این مشکل با ریستهای قبلی که شب دوم شاهدشان بودیم همخوانی دارد.»
علی: «با جمعآوری دادهها از پکیجها و داکتها، میتوانیم بفهمیم که تمام ریستها و چرخههای غیرضروری، یک الگوی مشخص دارند.»
رضا: «الگوی تغییرات نشان میدهد که کسی از تیم قبلی دستکاری نرمافزاری انجام داده بود.»
با تحلیل دقیق، تیم متوجه شد که یکی از تکنسینهای قبلی، در هر شب دادههای سنسور را دستکاری میکرد تا سیستم به صورت چرخهای و بدون هماهنگی با کنترل مرکزی عمل کند. این کار باعث افزایش مصرف انرژی و فشار به سیستمها شده بود.
ناصر: «بنابراین راز شب دوم روشن شد؛ تمام ریستها و چرخههای غیرعادی ناشی از دستکاری انسانی بود.»
تینا: «الان که همه دادهها یکپارچه شد، میتوانیم الگوریتم هماهنگسازی کامل را اعمال کنیم و سیستم پایدار شود.»
پس از اعمال الگوریتم پایدار، تمام سیستمها به حالت استاندارد کارخانه بازگشتند و تیم موفق شد پروژه «برج خاموش» را بدون هیچ اختلال جدی به پایان برساند. رازهای شب دوم آشکار شد و همه متوجه شدند که همکاری تیمی و تحلیل دادهها کلید حل معما بود.
ساعت ۲۰:۰۰. شب دوم. تیم دیبا سرویس وارد بخش داکت اسپیلتها شد. این بخش شامل سیستمهای تهویه مطبوع مرکزی بود که در تمام طبقات برج جریان داشت و کنترل دما و رطوبت را برعهده داشت.
لینکهای راهنما: تعمیر داکت اسپیلت ال جی | تعمیر داکت اسپیلت زیرو پوینت
تینا ابتدا وضعیت جریان هوای داکتهای الجی را بررسی کرد. مشاهده کرد که سنسورهای رطوبت بعضی مناطق دچار خطاهای لحظهای میشوند و باعث روشن شدن چرخههای اضافی فنها میشود. او گفت: «این خطاها باعث مصرف انرژی غیرضروری میشود و احتمال آسیب به موتور فن وجود دارد.»
علی: «ما باید این سنسورها را با الگوریتم هماهنگسازی جدید کنترل کنیم تا چرخهها بهینه شوند.»
رضا همزمان داکتهای زیرو پوینت را بررسی کرد و متوجه شد که برخی کنترلرهای دیجیتال دچار ریستهای غیرمنتظره شدهاند. او گفت: «ریستهای مداوم نشان میدهد که کسی یا چیزی در سیستم تغییرات اعمال کرده و ما باید لاگها را تحلیل کنیم.»
ناصر: «با ترکیب دادهها از پکیجها و داکت اسپیلتها، میتوانیم الگوی دستکاری یا خطاهای نرمافزاری را پیدا کنیم.»
تینا: «این مرحله کلیدی است؛ شب دوم باید رمزگشایی کنیم و بفهمیم عامل اصلی اختلال چه بوده.»
علی با استفاده از نرمافزار مرکزی، الگوریتم هماهنگسازی را روی تمام داکتها اعمال کرد و توانست ریستها و چرخههای غیرضروری را کنترل کند. اما همانطور که انتظار میرفت، سرنخهای اصلی هنوز باقی بودند و تیم باید برای حل کامل معما، همه دادهها را یکپارچه تحلیل کند.
ساعت ۱۸:۳۰. پس از حل مشکلات پکیجهای ایساتیس و بوتان، تیم دیبا سرویس وارد طبقهای شد که پکیجهای تاچی و لورچ نصب بودند. این واحدها جدیدتر بودند و سیستمهای الکترونیکی پیشرفتهای داشتند که باعث میشد تشخیص خطاها پیچیدهتر شود.
لینکهای راهنما: تعمیر پکیج تاچی | تعمیر پکیج لورچ
تینا و رضا مشغول بررسی سنسورهای جریان و دما بودند. آنها متوجه شدند که سنسورهای جریان لورچ در برخی مواقع سیگنالهای نامرتب میفرستند و باعث روشن شدن چرخههای غیرضروری شدهاند. تینا گفت: «این الگو مشابه ریستهای بوتان است ولی با شدت کمتر.»
رضا: «اگر این چرخهها کنترل نشوند، مصرف انرژی به شدت افزایش پیدا میکند و سیستم مرکزی دچار اختلال خواهد شد.»
علی: «باید الگوریتم هماهنگسازی را روی این پکیجها هم اعمال کنیم.»
علی با برنامهنویسی جدید توانست سنسورها را به سیستم مرکزی متصل کند و الگوهای نادرست را اصلاح نماید. اما در حین این فرآیند، متوجه شد که برخی پکیجها در ساعت مشخصی بدون دخالت کسی، ریست میشوند. این موضوع نشان میداد که عامل انسانی یا دستکاری قبلی هنوز تأثیرگذار است.
ناصر: «ریستهای ناگهانی یعنی باید بررسی دقیقتر انجام دهیم. شاید یک نفر از تیم قبلی تنظیمات را تغییر داده باشد.»
تینا: «یا شاید مشکل نرمافزاری کارخانه باشد. باید لاگها را بررسی کنیم و زمانبندی تغییرات را تحلیل کنیم.»
تیم متوجه شد که رمزگشایی مشکلات سیستم نیازمند ترکیب دادههای تمام پکیجها و تحلیل زمانبندی خطاهاست. شب دوم نزدیک بود و تیم متوجه شد که حل معمای خطاهای پکیجها تنها با همکاری همه اعضا ممکن است.
ساعت ۱۶:۰۰. تیم دیبا سرویس وارد طبقهای شد که پکیجهای ایساتیس و بوتان نصب شده بودند. این پکیجها، مسئول گرمایش و آب گرم واحدهای بزرگ و پرمصرف بودند و کوچکترین اختلال، باعث ایجاد خطاهای همزمان در چندین یونیت میشد.
لینکهای راهنما: تعمیر پکیج ایساتیس | تعمیر پکیج بوتان
تینا به دقت فلوسوییچها و فشار سنجها را بررسی میکرد و متوجه شد که فشار آب برخی واحدها به طور متناوب کاهش و افزایش پیدا میکند، بدون آنکه هیچ شیر یا دستکاری فیزیکی رخ داده باشد. او گفت: «این الگو نشاندهنده یک مشکل نرمافزاری یا سنسوری است که خطای ناپیوسته ایجاد میکند.»
تینا: «با این ریتم متناوب، هر پکیج وقتی فعال میشود، سیگنال غلط به سیستم کنترل مرکزی میفرستد.»
علی: «یعنی همانطور که حدس زدم، اثر دستکاری انسانی یا بهروزرسانی ناقص قبلی در سیستم هنوز پابرجاست.»
رضا با بررسی بردهای بوتان، متوجه شد که برخی تنظیمات دمایی از محدوده استاندارد کارخانه خارج شدهاند. این تغییرات باعث شد که پکیجها به صورت چرخهای و بدون هماهنگی با سیستم مرکزی روشن و خاموش شوند.
رضا: «اگر این تنظیمات اصلاح نشوند، در روزهای آینده با بار مصرف بیشتر، سیستم به طور کامل از کار میافتد.»
ناصر: «ما باید تنظیمات کارخانه را بازگردانیم و سپس یک برنامه زمانبندی جدید تعریف کنیم.»
علی با استفاده از نرمافزار مرکزی، الگوریتم جدیدی برای هماهنگسازی واحدها با سیستم کنترل طراحی کرد و آن را روی تمامی پکیجها اعمال نمود. با این کار، پکیجها به حالت پایدار رسیدند اما هنوز دو علامت سوال باقی مانده بود: چرا این تنظیمات تغییر کرده بودند و چه کسی یا چه فرآیندی باعث خطاهای متناوب شده بود؟
علی: «با بررسی کامل دادهها و زمانبندی تغییرات، روز دوم باید رمزگشایی کنیم و بفهمیم پشت این دستکاریها چه کسی بوده.»
ساعت ۱۴:۳۰. پس از بررسی یونیتهای اسپلیت مختلف، تیم دیبا سرویس وارد بخش پکیجها شد. این بخش، شامل سیستمهای گرمایشی مرکزی برج بود که برای هر طبقه و یونیت، آب گرم و گرمایش مطبوع را تأمین میکرد. علی گفت: «این بخش از نظر پیچیدگی از یونیتهای اسپلیت جلوتر است. هر خطا در اینجا، ممکن است کل ساختمان را تحت تاثیر قرار دهد.»
لینکهای راهنما: تعمیر پکیج | تعمیر پکیج ایران رادیاتور
تینا به بررسی پکیجهای ایساتیس و بوتان پرداخت و متوجه شد که در برخی واحدها، فشار آب ورودی غیر یکنواخت است و فلوسوییچها به درستی عمل نمیکنند. او گفت: «اگر فشار ورودی کم باشد، پکیجها نمیتوانند شعله را روشن کنند و خطای E0 ظاهر میشود.»
تینا: «این مشکل ممکنه به دلیل تغییرات غیرمجاز یا تعمیرات ناقص قبلی باشه.»
علی: «پس باید مطمئن شویم که هیچ دستکاری در مسیر لولهها و شیرها نشده باشد.»
رضا و ناصر مسئول پکیجهای ایران رادیاتور و تاچی بودند. آنها متوجه شدند که بردهای کنترلی برخی پکیجها بهطور غیرمنتظرهای ریست شدهاند و برخی تنظیمات کارخانه تغییر کرده است. ناصر گفت: «این یعنی یا تعمیرات قبلی اشتباه انجام شده یا کسی عمداً تغییر داده.»
رضا: «با این ریستها، پکیجها هر بار که روشن میشوند، خطاهای متوالی نشان میدهند. ما باید تنظیمات کارخانه را بازگردانیم و سپس بهینه کنیم.»
علی با لپتاپ خود پروتکل بررسی فشار، دما و ولتاژ را راهاندازی کرد تا همه پکیجها به صورت همزمان تحت نظارت دقیق قرار بگیرند. این پروتکل به تیم امکان میداد که سریعتر متوجه مشکلات تکراری شوند و الگوهای خطا را شناسایی کنند. شب اول به پایان رسید و تیم متوجه شد که علاوه بر مشکلات فنی، یک **الگوی پنهان انسانی** یا طراحی ناصحیح، علت اصلی اختلالهاست.
علی: «روز دوم، تمرکز ما روی پکیجهای پیشرفته و سیستمهای گرمایشی مرکزی خواهد بود. باید مطمئن شویم که هیچ دستکاری یا نقص نرمافزاری باقی نمانده باشد.»